8月18日,濟(jì)南煉化2#鍋爐在建成點(diǎn)火成功、烘煮測(cè)試完成后,順利并網(wǎng)發(fā)汽,濟(jì)南煉化蒸汽系統(tǒng)再上新臺(tái)階。
濟(jì)南煉化2#鍋爐為含脫硝設(shè)施的130t/h的中壓鍋爐,采用負(fù)壓爐、低氮燃燒器,設(shè)鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、煙氣循環(huán)風(fēng)機(jī)各2臺(tái),脫硝技術(shù)采用選擇性催化還原技術(shù)(SCR),脫硝后的外排煙氣NOx濃度按照不大于30mg/Nm。
濟(jì)南煉化在2#鍋爐設(shè)計(jì)和安裝建設(shè)以及投用過程中,歷時(shí)三個(gè)多月。濟(jì)南煉化在做好防疫聯(lián)控的同時(shí),以保設(shè)備安全可靠和保裝置挖潛增效的“雙?!睘楣ぷ髟瓌t,優(yōu)化工藝流程、總體設(shè)計(jì)、自動(dòng)化控制等各個(gè)方面,增加鍋爐運(yùn)行的可靠性。濟(jì)南煉化在有條不紊地完成了儀表單點(diǎn)校驗(yàn)和聯(lián)鎖調(diào)試以及汽水、風(fēng)煙流程導(dǎo)通和燃?xì)夤芫€氣密置換等準(zhǔn)備工作,成功點(diǎn)火烘煮、測(cè)試完成后順利并網(wǎng)發(fā)汽。濟(jì)南煉化2#鍋爐并網(wǎng)發(fā)汽后,在外送蒸汽溫度可保證在395℃以上的基礎(chǔ)上,鍋爐燃?xì)庥昧?、最小發(fā)汽量均可壓縮至原來的50%以下,鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行部分綜合能耗可下降約60%,每月創(chuàng)效37萬元以上,
濟(jì)南煉化2#鍋爐的建設(shè)與投用提高了全廠蒸汽供汽系統(tǒng)的穩(wěn)定性,為各裝置后續(xù)擴(kuò)能和當(dāng)前鍋爐運(yùn)行系統(tǒng)的節(jié)能降耗打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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