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填補鞍鋼空白 朝陽鋼鐵首創(chuàng)單燒轉(zhuǎn)爐煤氣焙燒石灰方法

發(fā)布時間:2016-09-13 00:00 編輯:GC212 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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日前,鞍鋼集團旗下的鞍山鋼鐵朝陽鋼鐵回轉(zhuǎn)窯單燒轉(zhuǎn)爐煤氣改造項目取得成功,首次實現(xiàn)無需預熱無需添加富氧,僅使用轉(zhuǎn)爐煤氣作燃料焙燒石灰,突破了低熱值轉(zhuǎn)爐煤氣應用局限,填補了鞍鋼在回轉(zhuǎn)窯焙燒石灰工藝的空白。

 

日前,鞍鋼集團旗下的鞍山鋼鐵朝陽鋼鐵回轉(zhuǎn)窯單燒轉(zhuǎn)爐煤氣改造項目取得成功,首次實現(xiàn)無需預熱無需添加富氧,僅使用轉(zhuǎn)爐煤氣作燃料焙燒石灰,突破了低熱值轉(zhuǎn)爐煤氣應用局限,填補了鞍鋼在回轉(zhuǎn)窯焙燒石灰工藝的空白。

目前,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)主要采用單燒焦爐煤氣、天然氣、煤粉或燃燒焦爐與轉(zhuǎn)爐混合煤氣等方法焙燒石灰。單燒轉(zhuǎn)爐煤氣雖可降低生產(chǎn)成本,但因其熱值低,焙燒出的石灰質(zhì)量和產(chǎn)量難以保證,而不被業(yè)內(nèi)人士看好。部分使用此方法的企業(yè),多采用燃料預熱和助燃風預熱及添加富氧等方法。提高轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒溫度。

此前,朝陽鋼鐵采用燃燒焦爐與轉(zhuǎn)爐混合煤氣的方法,該方法因焦爐煤氣含硫量不穩(wěn)定,造成焙燒出的石灰含硫量較高,嚴重影響煉鋼生產(chǎn)。為解決這一難題,朝陽鋼鐵多次研討論證,結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際統(tǒng)籌考慮生產(chǎn)與經(jīng)營效益,以“保質(zhì)、控產(chǎn)、節(jié)支”為原則,創(chuàng)造性提出不預熱、不加富氧,用100%轉(zhuǎn)爐煤氣替代焦爐與轉(zhuǎn)爐混合煤氣焙燒石灰的想法,并制定項目改造方案和相應問題應對預案,在保證石灰質(zhì)量的前提下,根據(jù)實際需求適當降低產(chǎn)量,實現(xiàn)整體創(chuàng)效。在完成回轉(zhuǎn)窯單燒轉(zhuǎn)爐煤氣改造后,摸索出各項焙燒工藝新的技術參數(shù),使焙燒出的石灰中硫含量由100-200PPM降至50PPM以下,各項指標均滿足煉鋼生產(chǎn)需要,實現(xiàn)了煉鋼工藝石灰的自給自足,年可節(jié)約石灰采購成本700余萬元。

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