近日,昆明鋼鐵公司煉鋼廠2號連鑄機完成熱負荷試車。經(jīng)過46天的緊張改造,這臺因設備老化而面臨生產(chǎn)瓶頸的2號鑄機成功煥新。此次改造不僅針對二冷室鋼結(jié)構(gòu)進行了全面優(yōu)化,還對鑄坯的火焰切割系統(tǒng)進行了液壓剪切割改造,為提高煉鋼廠的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量注入了強勁的動力。
作為煉鋼廠的主力生產(chǎn)設備,2號鑄機的性能提升一直是昆鋼關注的重點。然而,隨著使用年限的增長,設備磨損、精度下降等問題逐漸凸顯,無法滿足日益嚴格的生產(chǎn)要求。為了提升設備性能,確保生產(chǎn)質(zhì)量和效率,煉鋼廠決定對2號鑄機進行全面改造。
在46天的改造過程中,項目團隊面對時間緊迫、技術(shù)復雜等多重挑戰(zhàn),迎難而上。他們首先對二冷室鋼結(jié)構(gòu)進行了全面檢查和評估,并對承重結(jié)構(gòu)基礎和構(gòu)件進行設計方案優(yōu)化和實施;同時,針對火焰切割系統(tǒng)存在的切口熔瘤、切割渣堆積及粉塵污染等問題,引入了先進的液壓剪切割技術(shù),對切割設備進行了全面升級。
液壓剪的引入,不僅解決了火焰切割系統(tǒng)存在的問題,還提升了2號連鑄機的生產(chǎn)效率和鑄坯質(zhì)量,最關鍵的是提高鑄坯成材率,減少金屬損失。相比火焰切割,液壓剪的切割速度更快、精度更高,能夠確保鑄坯的尺寸精度和端面光潔度。此外,液壓剪的維護成本相對較低,其引入極大地減輕了維修人員的勞動強度,減少了設備更換和維修的頻率,進一步降低了生產(chǎn)成本。
此次改造項目的成功實施,提升了煉鋼廠的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,使產(chǎn)品能夠更好地適應市場需求,提高產(chǎn)品的附加值。下一步,昆鋼將繼續(xù)秉承“創(chuàng)新、綠色、高效”的發(fā)展理念,不斷開發(fā)和引進新技術(shù)、新工藝,努力提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,持續(xù)推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
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