近日,鞍鋼股份熱軋帶鋼廠1780生產線2號加熱爐液壓系統成功完成改造升級。該項目通過創(chuàng)新技術手段,攻克了傳統液壓系統能耗高、升溫快、效率低等難題,主泵機組從6臺“砍”到2臺,實現單周期能耗直降60%,讓設備成功“瘦身”,年可節(jié)電近400萬千瓦時,為實現“降本增效提質”目標提供了有力支撐。
改造過程中,該項目團隊深入現場調研,構建了“動態(tài)平衡—梯度回收—自動調控”三位一體節(jié)能體系。該體系通過液壓平衡裝置實時補償步進梁載荷,系統驅動力縮減至傳統模式的20%,有效降低了對大功率電機的依賴;蓄能裝置精準回收步進梁下行勢能,并將回收能源直接供給下節(jié)拍提升動作;雙模式蓄能裝置可智能識別輕、中、重載工況,實現自動調節(jié),確保不同生產條件下的最佳節(jié)能效果。
此外,鞍鋼股份熱軋帶鋼廠與太重集團榆次液壓工業(yè)(濟南)有限公司緊密合作,嚴把安全、工期和質量關,確保該項目順利實施。改造完成后,該項目團隊還對操作人員進行了系統培訓,涵蓋設備操作、故障排查及日常維護等內容,為新系統的穩(wěn)定運行奠定了堅實基礎。
改造后的液壓站運行平穩(wěn),主泵機組從6臺減少至2臺,大幅降低了能耗。該蓄能回收裝置的應用不僅避免了熱量回流,還使油路溫度穩(wěn)定在48攝氏度±4攝氏度,顯著延長了設備使用壽命。
該廠相關負責人表示,此次改造為鞍鋼液壓系統的節(jié)能優(yōu)化積累了寶貴經驗。未來,鞍鋼股份熱軋帶鋼廠將繼續(xù)探索新技術、新方法,進一步推進液壓系統節(jié)能優(yōu)化,為鞍鋼高質量發(fā)展注入新動力。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
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