2018年12月12日訊,日前,西北油田采油二廠利用就地分水改造工藝技術(shù)解決原油外輸問題,使制約原油生產(chǎn)的“卡脖子”難題迎刃而解。
采油二廠6-4計(jì)轉(zhuǎn)站擔(dān)負(fù)著10-7、10-8計(jì)轉(zhuǎn)站和該站共3個(gè)計(jì)轉(zhuǎn)站來液外輸任務(wù),隨著產(chǎn)液量增加,含水上升,該站外輸系統(tǒng)能力不足,出現(xiàn)“小牛拉大車”的現(xiàn)象,因此急需新的外輸系統(tǒng)替代,為解決“燃眉之急”,該廠目前采取進(jìn)罐車倒液來緩解外輸壓力,這樣做不僅增加運(yùn)輸費(fèi)用,而且油井生產(chǎn)時(shí)攜帶的硫化氫會(huì)對(duì)生產(chǎn)人員帶來安全風(fēng)險(xiǎn)。還有就是站內(nèi)儲(chǔ)罐儲(chǔ)存能力有限,,如果外輸泵出現(xiàn)故障,此時(shí)在倒油運(yùn)力緊張情況下,就會(huì)造成油井大面積關(guān)井風(fēng)險(xiǎn)。
為解決這一生產(chǎn)難題,西北油田采油二廠工藝技術(shù)人員大膽創(chuàng)新,及時(shí)調(diào)整工藝對(duì)策,優(yōu)化工藝方案,創(chuàng)新采用就地分水改造工藝技術(shù)對(duì)油水進(jìn)行分離輸送,從而減輕了原油外輸壓力,使分離的水得到就地回注利用,避免環(huán)境污染。利用該工藝技術(shù)既提高了油井生產(chǎn)效率,又實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和安全環(huán)保效益最大化。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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