宏興股份公司選燒廠球團(tuán)豎爐燃燒優(yōu)化控制項目自1月份啟動以來,嚴(yán)格按工期順利推進(jìn)。目前,該項目成功進(jìn)入試運行階段。試運行以來,選燒廠崗位職工勞動強(qiáng)度有所降低,生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高,豎爐各項熱工參數(shù)穩(wěn)定性均有較大提升。
豎爐球團(tuán)生產(chǎn)是集配料、烘干、潤磨、造球、布料、焙燒、出料等工序為一體的復(fù)雜過程。其中,球團(tuán)焙燒是關(guān)鍵,是決定球團(tuán)礦物理及冶金性能的主要因素。焙燒過程的好壞主要取決于焙燒溫度以及充足的氧化氣氛、焙燒時間。而球團(tuán)豎爐的燃燒室溫度、壓力、廢氣量則是焙燒過程中關(guān)鍵的控制參數(shù)。
自投產(chǎn)以來,選燒廠兩座球團(tuán)豎爐均采用手動方式控制焙燒溫度,而豎爐焙燒是一個大滯后、多變量、非線性的反應(yīng)過程,無法進(jìn)行準(zhǔn)確控制。同時,球團(tuán)用料結(jié)構(gòu)復(fù)雜多樣,操作人員需時刻關(guān)注燃燒室溫度、壓力波動等情況,不斷調(diào)整煤氣與助燃風(fēng)流量,加大了生產(chǎn)操作難度和崗位勞動強(qiáng)度。此外,手動調(diào)節(jié)頻繁且幅度大,在一定程度上造成了煤氣的浪費,影響生產(chǎn)過程的穩(wěn)定。
“在確保球團(tuán)豎爐產(chǎn)量和質(zhì)量穩(wěn)定性的前提下,為提高勞動生產(chǎn)率、降低崗位勞動強(qiáng)度、節(jié)約能源消耗,開發(fā)一套豎爐溫度控制系統(tǒng)勢在必行。”該廠球團(tuán)作業(yè)區(qū)協(xié)理工程師林志強(qiáng)說。
針對實際存在問題,選燒廠組織技術(shù)人員到國內(nèi)相關(guān)廠家進(jìn)行實地考察,掌握了煤氣優(yōu)化裝置的運行情況及效果,并對運行過程中存在的問題進(jìn)行了分析總結(jié)。在此基礎(chǔ)上,該廠充分結(jié)合實際,引入了球團(tuán)豎爐燃燒優(yōu)化控制系統(tǒng)。
球團(tuán)豎爐燃燒優(yōu)化控制系統(tǒng)是在原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上引入“智能控制站”,操作人員可直接通過電腦實現(xiàn)燃燒室運行情況的實時監(jiān)測。選燒廠通過對豎爐關(guān)鍵參數(shù)的歸納,制定出球團(tuán)豎爐燃燒優(yōu)化裝置參數(shù)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)人員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)編程,并將相關(guān)參數(shù)上傳至智能站點中,實現(xiàn)了燃燒室燃燒溫度、壓力控制等運行參數(shù)的即時生成和自動更新,徹底結(jié)束了操作人員時刻盯現(xiàn)場的情況。林志強(qiáng)表示,新系統(tǒng)與原系統(tǒng)在操作過程中并不沖突,兩者可進(jìn)行自由切換,保證了控制系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運行。
目前,球團(tuán)豎爐優(yōu)化系統(tǒng)已進(jìn)入試運行階段,燃燒室溫度、壓力已實現(xiàn)自動控制,系統(tǒng)運行較穩(wěn)定。與此同時,該廠還同步增加了運行考核、豎爐熱工參數(shù)在線跟蹤功能,以及記錄、聲控報警等附屬功能,在很大程度上減輕了操作人員的勞動強(qiáng)度,為豎爐長期可靠的全自動優(yōu)化運行提供了保障。目前,豎爐燃燒自控率達(dá)到90%以上,自控率呈現(xiàn)不斷提高的態(tài)勢。
“多年來,選燒廠大力實施包括球團(tuán)豎爐燃燒優(yōu)化控制系統(tǒng)在內(nèi)的技改項目,對設(shè)備、工藝設(shè)計、用料結(jié)構(gòu)等方面不斷優(yōu)化,為提高產(chǎn)量、降低生產(chǎn)成本奠定了堅實基礎(chǔ)。”林志強(qiáng)說,“下一步,選燒廠將進(jìn)一步優(yōu)化完善系統(tǒng)功能,使操作更加人性化,不斷提高勞動生產(chǎn)率。”
來源:酒鋼日報
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