11月10日,安鋼第二煉軋廠通過各專業(yè)的共同努力和保障,具有極大開發(fā)難度的高磁感取向硅鋼HiB鋼在該廠煉鋼—連鑄—1780熱連軋生產(chǎn)全線被成功冶煉軋制,共計(jì)40卷638噸高磁感取向硅鋼成功下線,首次實(shí)現(xiàn)批量穩(wěn)定生產(chǎn)。經(jīng)檢驗(yàn),產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到預(yù)期目標(biāo),標(biāo)志著該廠1780生產(chǎn)線填補(bǔ)了取向硅鋼生產(chǎn)的又一個(gè)空白,也為該線進(jìn)一步加大高效訂單產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)提供了良好的技術(shù)鋪墊和實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。
據(jù)了解,硅鋼主要用作各種電機(jī)、發(fā)電機(jī)、壓縮機(jī)、馬達(dá)和變壓器的鐵心,是電力、家電等行業(yè)不可或缺的原材料產(chǎn)品。全流程生產(chǎn)中,該廠高度重視,制定了詳細(xì)的攻關(guān)方案,成立了攻關(guān)組,明確職責(zé)分工。從煉鋼、連鑄到軋鋼各工序、各專業(yè)合理分工、周密部署,工藝組、生產(chǎn)協(xié)調(diào)組、設(shè)備保障組三管齊下,并針對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)條件及保障措施進(jìn)行逐一檢查、確認(rèn),冶煉軋制過程中對(duì)各工藝參數(shù)進(jìn)行有效監(jiān)控、調(diào)整,努力保證生產(chǎn)穩(wěn)定順行。在產(chǎn)品的冶煉過程中,由于高磁感取向硅鋼成分控制范圍極窄,對(duì)煉鋼工藝控制的要求極其嚴(yán)格,該廠對(duì)入爐鐵水、石灰、合金料等各類原料嚴(yán)格控制,嚴(yán)格確保加料準(zhǔn)確;對(duì)冶煉過程的操作精準(zhǔn)性和穩(wěn)定性全方位跟蹤,有效保障了內(nèi)部成分的準(zhǔn)確可控;并全方位降低鋼水夾雜物,保證鋼水流動(dòng)性。在產(chǎn)品的軋制過程中,由于軋制工藝存在“三低一高”即加熱溫度低,RT2溫度低,CT溫度低,F(xiàn)T7溫度高,同時(shí)工藝窗口要求極其窄,需要重點(diǎn)解決加熱溫度的精確控制,粗軋區(qū)和精軋區(qū)快速穩(wěn)定軋制。為了實(shí)現(xiàn)順利軋制和過程指標(biāo)滿足工藝控制要求,他們嚴(yán)格穩(wěn)定外界煤氣介質(zhì),精心調(diào)火,確保加熱各段滿足溫度控制要求;在粗軋區(qū)采取高速軋制且嚴(yán)控軋區(qū)漏水,減少溫降,確保RT2溫度滿足工藝要求;在精軋區(qū),由于該鋼種為首次生產(chǎn),模型工藝數(shù)據(jù)需要人工根據(jù)鋼種特性進(jìn)行模擬計(jì)算,他們通過研究逐步修改軋制力參數(shù)設(shè)定、固化穿帶速度,穩(wěn)定張力設(shè)定,嚴(yán)格保證帶鋼的順利軋制和滿足較高的FT7溫度控制需求,并分規(guī)格修正模型參數(shù),逐步穩(wěn)定工藝參數(shù),有效確保模型設(shè)定精度。
來源:蘭格
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