連日來,河南金利金鉛集團(tuán)有限公司員工對鉛冶煉底吹爐煙灰鎘金屬進(jìn)行zui后調(diào)試,為正式投產(chǎn)作前期準(zhǔn)備。該生產(chǎn)線是國內(nèi)唯 一一條將非鋅置換鎘綿投入精煉生產(chǎn)精鎘的生產(chǎn)線,項(xiàng)目建設(shè)投資560萬元,生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能1800噸,達(dá)產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約3200萬元,該生產(chǎn)線是金利集團(tuán)實(shí)現(xiàn)發(fā)展循環(huán)產(chǎn)業(yè)的重要舉措。
據(jù)悉,金利集團(tuán)擁有兩條國際先進(jìn)水平的氧氣底吹爐氧化-液態(tài)鉛渣側(cè)吹爐直接還原-電解鉛生產(chǎn)線。一直以來,該公司底吹爐煙灰在系統(tǒng)中循環(huán),使雜質(zhì)不斷累積,底吹爐煙灰中鎘含量常達(dá)30%以上,嚴(yán)重影響底吹爐正常運(yùn)行。除堆存及外售,需要及時尋求創(chuàng)新將其排出系統(tǒng)。
該企業(yè)通過物相分析,開始實(shí)施水浸-置換工藝小規(guī)模試驗(yàn)研究,同時采用底吹爐回收煙灰,并且采用了新型置換劑置換,通過10個月左右的試驗(yàn)及工業(yè)試生產(chǎn),證實(shí)水浸-置換工藝切實(shí)可行,而且流程簡單,有價金屬浸出率高,其中鉛基本無損失,全部富集于浸出渣中,鎘浸出率85%以上,浸出渣鉛品位高達(dá)60%以上,置換產(chǎn)出的高鎘渣品位可控制在75%以上,可徹底解決底吹爐煙灰中鎘含量過高嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)的的問題。
另外,該工藝發(fā)明專利通過成功審核后,1月份,金利集團(tuán)組 織一批熟悉生產(chǎn)操作的職工隊(duì)伍和技術(shù)骨干,就地通過專利技術(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)化,正式施工建設(shè)鎘生產(chǎn)線,試生產(chǎn)前,項(xiàng)目小組還邀請了一些相關(guān)設(shè)備廠家對企業(yè)技術(shù)骨干人員進(jìn)行系統(tǒng)生產(chǎn)培訓(xùn),在大家的共同努力下,11月18日,該生產(chǎn)線開始試生產(chǎn)。據(jù)了解,該工藝主要是通過采用海綿鎘團(tuán)-堿除雜-真空精餾-壓鑄-精鎘一條龍生產(chǎn),將置換得到的鎘餅經(jīng)破碎后進(jìn)入還原爐,粗鎘還原成單質(zhì)鎘液,再經(jīng)過熔化爐,在真空的作用下自動進(jìn)入蒸餾爐,zui終生產(chǎn)出純度為99.995%的精鎘產(chǎn)品;生產(chǎn)試運(yùn)行期間,實(shí)現(xiàn)了各系統(tǒng)穩(wěn)定平等,技術(shù)指標(biāo)達(dá)標(biāo);12月20日正式產(chǎn)出成品,各項(xiàng)指標(biāo)符合精鎘行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),成品規(guī)格6公斤/塊,銷售采用箱裝,每箱盛裝約為1噸精鎘。
據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹,精鎘生產(chǎn)線是金利集團(tuán)在綜合回收道路上邁出的重要一步,為公司整體效益帶來新增長點(diǎn),是實(shí)現(xiàn)多金屬綜合回收,走可持續(xù)發(fā)展的必然之路。(姬宏圖)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
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