今年以來,板材焦化廠從增焦保鐵、挖潛降耗、“日清日結”、對標挖潛、三級成本核算等工作入手,不斷夯實基礎管理,以更科學、更專業(yè)的手段“壓榨”生產(chǎn)成本,取得了優(yōu)異成績。9月份,能源消耗比預算降低98.9萬元。
該廠圍繞成本計算、控制和評價持續(xù)進行排查摸底,穩(wěn)步推進三級成本中心體系的建立與完善。目前分解到作業(yè)區(qū)的材料消耗、備件消耗、能源介質(zhì)消耗及焦油產(chǎn)量等指標已落實到作業(yè)區(qū);焦炭產(chǎn)量、粗苯產(chǎn)量、粉煤電耗等指標落實到班組,初步形成三級成本模型。該廠堅持“走出去”和“請進來”,與行業(yè)先進企業(yè)對標,充分發(fā)揮焦炭產(chǎn)量、質(zhì)量、化產(chǎn)品收率、煤氣質(zhì)量、人力資源等12個攻關小組的作用,實現(xiàn)有針對性地挖潛增效。
按照本鋼集團統(tǒng)一部署,該廠及時啟動三級計量能源管理攻關工作,目前已接入二級計量點63點。同時,根據(jù)前期規(guī)劃,還需新增加流體量表54個,計劃投資93萬元,目前處于部分流體量設備安裝調(diào)試、網(wǎng)絡平臺搭建、電能計量表規(guī)劃完善階段。隨著能源調(diào)度系統(tǒng)、三級計量儀表的不斷完善,該廠按期進行數(shù)據(jù)對比、找出電耗升降原因,落實低壓變電所無功補償,嚴格執(zhí)行躲峰生產(chǎn)制度,配煤生產(chǎn)盡量安排在“谷”時,以降低用電成本,能源管控系統(tǒng)作用顯著。
此外,該廠深入研究配合煤細度變化對炭化室堆密度的影響,優(yōu)化配煤細度,逐漸恢復焦爐煤塔秤,保證焦爐加煤操作工藝計量。不斷優(yōu)化焦爐加煤操作,調(diào)整加煤和平煤的匹配關系。同時,調(diào)整平煤桿的入爐長度,盡力提高單爐的加煤量,最大限度降低配煤成本,使降成本工作真正細化、做實。今年前9個月,該廠全焦累計完成345.59萬噸,超產(chǎn)0.59萬噸,降低成本55.67萬元。
來源:本鋼官網(wǎng)
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