成都鋼鐵網(wǎng)資訊3月9日消息: 今年2月,柳鋼中金熱軋廠以“精益化、精細化、高效化”為核心導向,通過跨部門協(xié)同作-戰(zhàn)與技術(shù)創(chuàng)新突破,實現(xiàn)生產(chǎn)效率與成本管控雙提升。當月交出亮眼成績單:最高日產(chǎn)量達3850.88噸,單班峰值1998.45噸,軋制速度突破28塊/小時,噸鋼電耗、天然氣單耗等關(guān)鍵指標不斷刷新最好水平,精細化管理成效顯著。智能管控提速提產(chǎn):換輥時間縮短15%在熱軋廠主控室內(nèi),L2系統(tǒng)與PES平臺的數(shù)據(jù)實時聯(lián)動,構(gòu)建起“停機實績-調(diào)度日志-軋機作業(yè)分析”三維評估體系。通過自主改造側(cè)導板自動定位系統(tǒng)和水處理集中控制系統(tǒng),換輥時間縮短15%,軋制節(jié)奏提升10%。“以前換輥需要20分鐘,現(xiàn)在17分鐘就能完成,單日最高軋制量達到3850噸。”軋機操作工李師傅指著屏幕上的數(shù)據(jù)說道。技術(shù)賦能降能耗:噸鋼天然氣耗下降18.77%熱軋廠抓住1月年修契機,完成加熱爐爐筋橫管、縱管包棉改造及端墻、爐頂模塊修復,減少熱損失12%。復產(chǎn)后,通過優(yōu)化助燃風機頻率與空燃比參數(shù),熱風溫度提升8%,噸鋼天然氣耗同比下降18.77%,降本144.27萬元。此外,重構(gòu)爐門PLC程序后,爐門開啟時間減少30%,熱裝熱送率提升40%,綜合能耗顯著下降。精益用電挖潛:噸鋼電耗創(chuàng)新低在用電管理上,熱軋廠通過重構(gòu)輥道電機PLC控制邏輯,精準管控空轉(zhuǎn)時段,每塊坯料可節(jié)約用電1.89kWh。同時,推行“檢修斷電-換輥調(diào)頻-照明分級”管理模式,2月噸鋼電耗同比下降8.84%,降本36.12萬元,創(chuàng)下歷史新低。循環(huán)利用降本:年節(jié)約28萬元熱軋廠打破工序壁壘,創(chuàng)新實施黑皮卷打包帶“二次利用”方案。將拆卸的鍍鋅打包帶遷移至成品庫用于白皮卷捆扎,年均減少打包帶采購量106.4噸,直接降本28萬元。“精打細算做好成本賬,每一分錢都要花在刀刃上。”廠長羅興壯表示,接下來將繼續(xù)深化"數(shù)據(jù)驅(qū)動+全員參與"模式,構(gòu)建分鐘級生產(chǎn)監(jiān)控平臺,持續(xù)挖掘降本增效潛力。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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