韶鋼煉鐵廠“燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng)改造”智能制造項(xiàng)目近日投入運(yùn)行后取得良好效果:脫硫系統(tǒng)各種閥門、管道的切換,中控人員只需“輕點(diǎn)鼠標(biāo)”就可適時(shí)操作,減少了系統(tǒng)管道結(jié)晶、堵塞情況。堵塞由過去平均每月4—5次,降到現(xiàn)在的0。脫硫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性大幅提高,燒結(jié)煙氣、廢水達(dá)標(biāo)排放得到進(jìn)一步保障,年降低人工成本60萬元。
韶鋼煉鐵廠原有脫硫控制系統(tǒng)的自動化程度很低,很多設(shè)備必須現(xiàn)場員工操作調(diào)節(jié),電腦遠(yuǎn)程無法操作控制。中控操作人員不僅要對脫硫系統(tǒng)生成操作調(diào)整,還要兼顧多個攝像頭畫面監(jiān)控,并定期記錄運(yùn)行工況和錄入表格,無法同時(shí)兼顧其它工作?,F(xiàn)場設(shè)備大小46個管道閥門均為手動操作,員工勞動強(qiáng)度大。同時(shí),因天氣、溫度等因素影響,脫硫系統(tǒng)生成的泥漿(氧化鎂、亞硫酸鎂等)易在管道、閥門結(jié)晶、堵塞,影響系統(tǒng)運(yùn)行。員工每2小時(shí)就要到現(xiàn)場進(jìn)行管道、閥門切換(防結(jié)晶)。系統(tǒng)一旦發(fā)生結(jié)晶、堵塞,不僅需花費(fèi)大量人力、物力清淤,還存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)。
由于兩臺燒結(jié)機(jī)低硫原采用PLC200控制系統(tǒng),系統(tǒng)性能較低,不利于后期的設(shè)備整改,不利于后續(xù)的程序查看及修改,無法滿足日益增加的數(shù)據(jù)記錄需要。此外,脫硫中控分為“五號脫硫中控”和“六號脫硫中控”兩個獨(dú)立的監(jiān)控項(xiàng)目,既增加工控機(jī)的數(shù)量,也不方便中控員操作。為此,韶鋼去年投資320萬元,立項(xiàng)“燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng)改造”智能制造項(xiàng)目,對燒結(jié)脫硫系統(tǒng)中控及現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行了升級優(yōu)化。工程技術(shù)人員首先對兩個低硫PLC控制系統(tǒng)、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級改造,將兩個監(jiān)控項(xiàng)目“合二為一”整合成一個整體的監(jiān)控項(xiàng)目。其次,通過將“手動閥門”改為“電動閥門”,并新增設(shè)檢測儀表,實(shí)現(xiàn)了液位、PH值、風(fēng)機(jī)頻率、再生量、氧化量等遠(yuǎn)程控制和自動調(diào)整,動力反應(yīng)器、除霧器反沖洗、固液底排放與反沖洗、曝氣池液位與外排的遠(yuǎn)程操控,崗位員工只需坐在中控室就可完成上述操作。
來源:寶武新聞中心
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